綜合管理部劉穎犇
拿破侖曾說過:“一支軍隊的實力四分之三靠的是士氣”。擁有一支作風(fēng)過硬的團隊,才能取得優(yōu)秀的工作業(yè)績。湘潭污水公司在日常生產(chǎn)管理工作中,強化員工的責(zé)任意識,提高員工的自主動手能力,增強團隊進取精神,建立了一支有高昂士氣、高效執(zhí)行的項目運營管理團隊。
責(zé)任意識
眾所周知,強烈的責(zé)任感才能促使員工提高工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性,從而提升工作效率。責(zé)任感的缺失會導(dǎo)致企業(yè)缺乏創(chuàng)新精神,團隊合作意識淡薄,最終造成工作效率低下,公司里出現(xiàn)越來越多的得過且過者和牢騷滿腹者。如何使員工樹立起對企業(yè)發(fā)展的強烈責(zé)任感是企業(yè)必須深入思考的重要問題。
首先,企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和中層管理管理人員要帶好頭,如果高層領(lǐng)導(dǎo)和中層管理人員都思想懈怠,疏于管理,員工自然受其影響而不思進取。針對早期生產(chǎn)上面臨的效率低問題,湘潭污水公司開展主要領(lǐng)導(dǎo)分別進班組的舉措?偨(jīng)理進維修班,生產(chǎn)廠長進中控調(diào)度班,生產(chǎn)部經(jīng)理進污泥脫水班,分別協(xié)助各班組長解決設(shè)備維護和維修中的技術(shù)協(xié)調(diào),落實公司節(jié)本降耗措施的探索和有效執(zhí)行,優(yōu)化改造和運行管理提升。通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭,湘潭污水公司形成了扎實深入工作的責(zé)任意識。此外,“以廠為家”是公司倡導(dǎo)的企業(yè)文化理念。公司實行廠區(qū)綠化責(zé)任制,將責(zé)任落實到人,組織員工每周五下午進行除草、綠化維護、垃圾清理等義務(wù)勞動,增強員工的主人翁意識。
自主動手
湘潭市河?xùn)|污水處理廠自運行以來,一直致力于提高員工及團隊的自主動手能力。尤其在技術(shù)改造與設(shè)備維修方面,深入鉆研,不輕易放棄。
鼓風(fēng)機是污水處理工藝流程的核心設(shè)備之一。它的運行情況直接決定著全廠的生產(chǎn)運行。但河?xùn)|污水處理廠自運行以來, 1#鼓風(fēng)機一直無法正常工作。雖然spencer廠家多次調(diào)派技術(shù)人員到現(xiàn)場調(diào)試檢驗,但仍未解決根本問題。而3#鼓風(fēng)機由于長期不間斷運行,導(dǎo)致電機線圈溫度過高而時常報警。
2013年底,公司將鼓風(fēng)機技術(shù)改造列為了2014年重點改造項目之一,多次組織召開研討會,并與本地湘鋼電機廠合作,邀請專家現(xiàn)場指導(dǎo)。在專家指導(dǎo)和與電機廠的合作下,公司對1#鼓風(fēng)機進行電機線圈卷子動平衡實驗,增加平衡塊;對3#鼓風(fēng)機電機線圈進行重新嵌繞,將軸承換成德國進口免維護軸承,并對變頻器進行除塵,增大變頻器散熱風(fēng)扇的電容。歷時近三個月,改造后的1#和3#鼓風(fēng)機不僅原有故障得到了解決,且改造后的3#鼓風(fēng)機,日運行能減少約210kwh電量,每年能為公司節(jié)約電費六萬余元,提高了鼓風(fēng)機的運行效率。此次技術(shù)改造不僅解決了廠家專業(yè)售后無法解決的技術(shù)問題,提高了員工技術(shù)能力,更提高了生產(chǎn)運行效率,節(jié)約了生產(chǎn)成本,真正實現(xiàn)了降本增效的管理理念。隨后,在2014年6月公司對鼓風(fēng)機電源柜進行了線路改造,解決了電源柜內(nèi)散熱效果差的問題,為公司節(jié)約改造成本33000余元。
針對脫泥系統(tǒng)儲泥池曝氣器PE管材料易變形、維修率高的缺陷,公司決定改用鋼管。改造后的曝氣器不僅維修率大大降低,還使儲泥池底攪動更為均勻,污泥脫水效果較以前得到了很大的提高,確保了設(shè)備良好工況運行。此項自主改造較外包節(jié)約了生產(chǎn)成本37000元。
在主要設(shè)備維修方面,公司同樣也提倡自主動手,大膽創(chuàng)新。2013年11月,德國KSB進口提升泵在運行過程中發(fā)生泵內(nèi)軸承損壞故障。經(jīng)KSB專業(yè)售后維修廠家報價,費用最低在8萬元左右。經(jīng)公司多次生產(chǎn)專項商議,決定由副廠長牽頭,組織公司技術(shù)人員自主維修,F(xiàn)場拆卸過程中,公司派專人用DV進行全程跟蹤拍攝,對損壞的軸承及密封裝置結(jié)合錄像反復(fù)進行研究分析。歷時近一個月,順利完成水泵的軸承更換,目前運行效果良好。
在進口備件的采購方面,采取自主在市面上采購?fù)?guī)格型號的備件以及替代產(chǎn)品,節(jié)約了從代理處購買所產(chǎn)生的高額材料費用。最終,此次德國KSB進口提升泵自主維修僅花費6000元,為公司節(jié)約維修費用7萬余元。
2013年-2014年上半年,公司共自主完成生化池曝氣系統(tǒng)清淤檢修、廠區(qū)照明系統(tǒng)改造、脫泥機滾軸改造、安裝消毒系統(tǒng)投藥裝置等大小十余項技術(shù)改造和設(shè)備維修,不僅僅為公司節(jié)約了近二十萬元的生產(chǎn)成本。而通過自主動手,更切實提高了員工的實際操作水平,進而使公司的生產(chǎn)運行效率得到了提升。
同時,公司根據(jù)相應(yīng)工藝優(yōu)化改造方案,在現(xiàn)有A2O工藝運行基礎(chǔ)上,對運行工藝進行進一步的優(yōu)化調(diào)整。目前CODcr、BOD、氨氮、總氮出水指標(biāo)基本達到國家一級A排放標(biāo)準(zhǔn),為一期提標(biāo)改造項目奠定了基礎(chǔ)。
5S管理
公司在辦公樓及廠區(qū)內(nèi)全面推行5S管理。整理各類工具、文件的擺放、整頓不需要和不合理的地方、清掃廠區(qū)各個角落、持之以恒地保持成果。素養(yǎng)方面,公司采取一系列措施,提高員工崗位業(yè)務(wù)能力。一是組織生產(chǎn)班組進行輪崗交流學(xué)習(xí),二是利用周末等業(yè)余時間組織內(nèi)部知識培訓(xùn),三是員工到各級污水處理廠交流學(xué)習(xí),四是邀請業(yè)內(nèi)相關(guān)專家舉辦知識講座,如“MBBR生物膜污水處理及CAMBI污泥熱水解”知識技術(shù)培訓(xùn)等。最重要的是公司積極組織并鼓勵員工參加相關(guān)崗位技能、職業(yè)資格和職稱培訓(xùn),并獲得證書。截止目前,公司生產(chǎn)運營員工29人,獲得污水處理運營資格證書11人、特種作業(yè)證書4人、技能證書9人、職業(yè)資格證書4人、職稱證書9人,基本實現(xiàn)了全員100%持證上崗,且一人多證,極大的提高了員工崗位業(yè)務(wù)能力和整個運營管理水平。干凈整潔的工作環(huán)境,能提高企業(yè)形象,加強企業(yè)宣傳;而規(guī)范有序的管理行為,能打造優(yōu)秀的項目運營管理團隊。
5S管理目的并不單純是整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng),而是要真正意義上培訓(xùn)員工的自我管理意識,讓員工養(yǎng)成遵守規(guī)章制度良好的工作習(xí)慣,學(xué)會服從,學(xué)會規(guī)范守紀(jì)的工作,這才是關(guān)鍵。
湘潭中環(huán)污水有限公司河?xùn)|污水處理廠自2009年6月運行以來,累計處理污水15786.49萬噸,實現(xiàn)了設(shè)備完好率達97%,出水水質(zhì)合格率100%,并連續(xù)五年盈利。正是湘潭污水公司一直以作風(fēng)建設(shè)這支企業(yè)的無形文化為抓手,讓每位員工能夠?qū)⒋司栉蘸娃D(zhuǎn)化,既“想干事”,又“能干事”,最終“干成事”。